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斗式提升机下轴承座的改进方法

[作者:浩明机械 日期:2019-09-07 点击:1436]

图1所示的斗式提升机下部轴承座,设计很不合理,轴1与出轴孔的配合不精密,内外侧都留有0.1mm间隙,増加了粉尘进入轴承内的机会。不少水泥厂都存在这种情况。我厂以前的斗式提升机也使用这种轴承座,提升机经常卡死,造成停机故障,有时甚至影响到立窑不能正常煅烧。清理又非常麻烦,劳动强度大。一个价值近20元的310轴承,zui多使用三个半月,zui短仅1天,几乎每个月要换一次,而且一换就是两个。一台HL300环链提升机,一年消耗310轴承16~20个,在定程度上增加了水泥成本,影响企业经济效益。


1.提升机下轴:2.310轴承;3.轴承盖;4.张紧螺杆;5.螺母;6.提升机外売;7.轴承座
1.提升机下轴;2.轴承盖;3.螺母;4.张紧螺杆;5.提升机外壳;6.310轴承;7.轴承座;8.毛毡油封

改进后的轴承座如图2。轴承盖不再开孔,轴头隐没在轴承内部,从外侧完全杜绝了粉尘进入轴承内的可能性;内侧车削了一道65mm×5mm的沟槽,其内装上油封。油封用5mm厚的油毡做成。装配时,其内径与轴颈外径紧密配合,这样,灰内侧也基本上消除了粉尘进入轴承内部的可能性。自1984年12月改进后,运转一年无故障,到1985年底检修时,现场拆开观察,轴承内基本无粉尘进入,油质(黄油)也基本完好,仅在靠近滚珠处的黄油,略有点变色,换去变色的黄油,封装继续使用,到现在已快二年了,再未发生过轴承磨损塞死提升机的故障。

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