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煤粉输送系统存在问题及原因分析

日期:2020-01-02 16:50 作者:浩明提升机
煤粉输送系统存在问题及原因分析

某水泥厂输送煤粉系统存在问题及原因分析。皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、斗式提升机都是输送系统中常用的输送设备,分别适合不同的输送角度、输送物料、输送环境。板链斗式提升机是比较常用的垂直输送设备,尤其是NE系列斗式提升机更为常用。

3.1下料及排气管堵塞

系统使用初期,常因供料螺旋喂料机与计量仓间的下料管堵塞而不下煤,同时泵仓排气管也发生结皮堵塞。原设计中泵仓排气管出口与螺旋喂料机尾端排气管相连,然后进密头一次风机风管,管路长角度小,排气效果差。系统正值冬季试用,天气寒冷又多雨雪,空气湿度大,煤粉水分有时在2%以上,管壁产生结露,造成煤水混合而结皮堵料。

3.2返风跑煤

返风是指输送空气由混合室经排料口排入集料箱内,与轴承密封空气混合,冲破物料密封层进入泵体,沿泵体上升,经排气管排出。这是该系统一直存在的主要问题。当有少量返风产生时,集料箱内的物料为被流态化,泵送煤量产生波动;当返风量大时,大量煤粉被带起,从排气管出口排出,即产生跑煤现象,撒落在泵体、运行电机及设备平台上,严重污染了环境,损害了设备。造成返风的原因有如下几个方面:

3.2.1料机喂料量异常波动

该系统使用以来,喂料机喂料量经常波动,在系统没有产生返风等异常情况时,喂料设定时4vh,实际下料瞬时显示常常波动在0.2-5.5vh,斗式提升机一旦出现这样的波动,时问不长就产生返风跑煤现象。因为在泵速一定时,这样大的料量波动,难以形成稳定良好的物料密封层当泵体内料量处于波动低限时,由于泵转速及输送空气压力,阀杆位置来不及调整以满足泵体内应有的阻力,从而破坏了料封压力与输送空气压力之间的平衡,使输送空气压力大于料封压力。

3.2.2泵的转速和实际喂料量不匹配

泵的一定转速要对应一定范围的暇料量,才能保证物料密封层的合理、稳定以及泵电机运行正常。该泵使用初期,由于缺少板链斗式提升机给定的对应数据,没有能够根据喂煤量的大小及时调整泵转速,如当喂煤量2-6.3Uh时,泵电机转速均为1050rmin,如在4th以下时,这样高的转速很容易产生返风甚至跑煤现象。这是由于转速过高时造成喂料机及集料箱内的煤量相对减少,料封压力小所致。

3.2.3轴端密封清吹空气使用不当

使用初期,因对密封压力值的大小认识不足以及减压阀未及时调整,密封空气压力偏高,结果使集料箱内的物料流态化,不能产生良好的物料密封层,密封空气与返回泵体内的输送空气汇合导致返风跑煤。

3.2.4板链提升机浮动止回阀的调整使用不当

使用中,因阀杆重锤位置调近始端,造成阀力臂过短,料封压力降低,混合室压力大于料封压力而返风跑煤。

3.3分解炉喂煤量波动

该喂媟系统始终存在喂煤量的异常波动。投运初期,由于供煤方案设计、煤粉质量、气候、使用操作管理等方面的问题,炉喂煤量波动很大,经采取一系列处理措施后趋于平稳,但异常波动仍然存在。其原因有下述几方面

3.3.1喂料机供煤不稳

该系统采用50t贮煤仓,经斗式提升机的下料器搅拌松动后,由主螺旋喂料机给计量秤供煤。因此,喂料机填充率、转速及煤质均关系到喂煤量的稳定与否。而实际上由于煤仓及供煤来源设计上的缺陷,该煤仓没有设稳流、稳压仓,设计中又没有明确提出煤仓料位的控制参数,煤仓中的煤为煤磨细分离器及电收尘器收下的细粉,在煤仓中呈层状堆积,其比重、水分、密实度、温度、细度等性能各异而且变化较频繁,下料口部位又无流化混合装置,加之仓位控制忽高忽低,从而造成实际喂煤量的波动。

造成供煤不稳的另一个原因是,仓内落入异物或由于煤仓内煤粉产生自然而留有焦渣,使喂料机运行受阻,从而产生转速异常,造成供煤波动。

3.3.2操作控制使用不当而产生返风

泵设计输送量是1ー8h,为便于控制炉温,开始一般为0.2-2vh,易返风及跑煤,有时四个小时内跑煤七次。原因是泵最低转速达不到设计值,仅为700r/min,板链式斗式提升机不能适应低输送量,从而无法产生有数的物料密封层。一旦出现返风,对自动计量秤产生影响,引起输送量的波动。后经调整观察,在在其它方面均正常的条件下,最初输送量达4vh以上时,基本上无返风,输送量波动也降低到士0.5h以下,并进一步找出了量与泵速的对应关系为2-4th70or/min;4~6h;750~800r/min;6~8uh;850~950r/min;>8uh1100~150r/min。

泵用空气由两合罗茨风机提供,正常运行中只需一合供气,且一定喂煤量要求对应一定的输送气压及气量,但实际使用中有时输送压力调整过高,造成返风,从而使炉喂煤量产生波动;有时,输送压力又过低,造成供煤不畅,甚至多次发生泵出口输送管道堵塞现象。

3.4系统中存在的其它问题

3.4.1轴端密封圈损坏

该泵轴端密封采用单独气源供气,其优点是可以对气量气压灵活调节,气体可预先进行净化处理。设计上要求传动端减压阀压力在1.76kgcm2以上,卸料端减压阀压力在2.5kg/cm以上,具体值随泵操作压力而定。实际使用中多次发生压力低于要求值现象,有时甚至供气设备跳停,泵仍带料运行,结果造成煤粉进入密封装置,损坏了密封圈,轴承内漏入煤粉烧坏轴承。使用初期,还存在清吹压力过大现象,这样一方面会吹走密封圈中的润滑油,使煤粉进入轴承;另一方面使螺旋轴内物料流态化,起不到料封作用,从而引起返风。

3.4.2轴端润滑不当

由于设备所处环境恶劣,轴端润滑采用高度稳定的耐高压润滑脂,要适量加入,不能过多或过少,否则均会引起轴承高温,实际使用中多次发生加油过勤而造成轴承持续高温现象。

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